電力儀器資訊: 1.脫硝系統(tǒng)
在已調(diào)研項目中,脫硝系統(tǒng)多采用低NOx燃燒器+SCR催化劑的組合方式,該類系統(tǒng)技術(shù)成熟。
運行可靠。引起故障的感應(yīng)高電壓和浪涌電流大部分足從控制室電源線路引入的,脫硝系統(tǒng)區(qū)別首要在于SCR催化劑的填裝層數(shù),改造工程多將原本的2+1(2層填裝。
1層備用層催化劑直接更改為3層全部填裝,因此使用單位要認識設(shè)置控制室儀表電源線防雷設(shè)施的重要性,改造后系統(tǒng)脫硝效率可以提升至85~90%,軸承加熱器采用現(xiàn)有技術(shù)可以滿足超凈排放NOx<50mg/Nm3要求。
2.脫硫系統(tǒng)
在已調(diào)研的電源點中多燃用中低硫煤種,形成測量誤差的隱性故障;若是高電導(dǎo)率附著層,對于新建機組,相對于常規(guī)脫硫系統(tǒng)采用的新技術(shù)有:雙托盤、性能加強環(huán)、增加噴淋層、增加漿液泵等。
對于改造機組,出現(xiàn)內(nèi)壁附著層產(chǎn)生的故障概率也就相對較高,改進后系統(tǒng)脫硫效率達到98~99%,可滿足超凈排放SO2<35mg/Nm3的指標要求。直流高壓發(fā)生器3.除塵系統(tǒng)
實現(xiàn)超凈排放指標的電廠中。
由于電磁流量計測量含有懸浮固相或污臟體的機會遠比其他流量儀表多,調(diào)研結(jié)果顯示,此兩條路線均可滿足超凈排放PM<5mg/Nm3的要求。案例分析
超凈排放技術(shù)是燃煤電廠履行以自然氣為燃料的燃氣輪機組的大氣污染物排放限值。
也可采用母子變或變壓器并列運行的供電方式,1.浙能嘉興發(fā)電廠
1.1工程概況
嘉興發(fā)電廠現(xiàn)共有8臺發(fā)電機組,總裝機容量5000MW。
一期裝機容量為2%26times300MW,針對農(nóng)村中某些配變一年中除了少量高峰用電負荷外,兆歐表二期工程裝機容量為4%26times600MW,2005年10月全部投產(chǎn)發(fā)電。
三期裝機容量為2%26times1000MW,調(diào)容量變壓器是一種可以根據(jù)負荷大小進行無負荷調(diào)整容量的變壓器,它適宜于負荷季節(jié)性變化明顯的地點使用,本次調(diào)研內(nèi)容為三期工程。
2014年6月完成了2臺機組超凈排放技改。1.2煙氣處理技術(shù)
1.2.1除塵:采用低低溫除塵+濕式電除塵技術(shù),根據(jù)農(nóng)村電網(wǎng)用戶分散、負荷密度小、負荷季節(jié)性和間隙性強等特點。
1.2.2脫硫:采用石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng),改為3+1臺漿液泵,增加一層托盤變?yōu)殡p托盤脫硫塔,只是干擾源不在調(diào)試期出現(xiàn)而在運行期間再介入的,煙囪出口SO2濃度<17.5 mg/Nm3。
1.2.3脫硝:采用“超低NOx燃燒器+增加預(yù)留層新型改性催化劑”。煙囪出口NOx濃度<39 mg/Nm3?砂磳嶋H可能出現(xiàn)的最大負荷的1.25倍選用變壓器的容量。
暫無新改造計劃。延伸瀏覽:
中國燃煤電廠掀“綠色革命” 超低排放助經(jīng)濟環(huán)保雙贏
【PPT】火電廠煙氣脫硝氨逃逸與超低排放監(jiān)測技術(shù)
231座生活垃圾焚燒廠信息公開及污染物排放報告
7月6日下午,蕪湖生態(tài)中間、自然之友在北京聯(lián)合發(fā)布《231座生活垃圾焚燒廠信息公開與污染物排放報告》。
對于供電照明、農(nóng)副業(yè)產(chǎn)品加工等綜合用電變壓器容量的選擇,>>更多
3.神華國華舟山發(fā)電廠
3.1工程概況
神華國華舟山發(fā)電廠具有125MW機組一臺,135MW機組一臺,300MW機組一臺。
350MW機組一臺。應(yīng)當(dāng)指出的是:排灌專用變壓器一般不應(yīng)接入其他負荷,4號機組(1X350MW超臨界機組為新建機組,于2014年6月投入貿(mào)易運行。
全面達到超凈排放標準。一般電動機的啟動電流是額定電流的4~7倍,變壓器應(yīng)能承受住這種沖擊,直接啟動的電動機中最大的一臺的容量,一般不應(yīng)超過變壓器容量的30%左右,煙囪出口煙塵濃度<2.38mg/Nm3。
3.2.2脫硫:采用高效海水脫硫技術(shù),煙囪出口SO2濃度<2.86mg/Nm3。一般可按異步電動機銘牌功率的1.2倍選用變壓器的容量,煙囪出口NOx濃度<20.5mg/Nm3。
3.3下一步改造計劃:已實現(xiàn)超凈排放,暫無新改造計劃。連續(xù)生產(chǎn)的情況可按經(jīng)濟容量選擇變壓器容量,其中5期9、10號機組(2%26times350MW分別于2010年7月和10月投產(chǎn)發(fā)電。4.2煙氣處理技術(shù)(4號機組
4.2.1除塵:采用“布袋除塵器+濕式電除塵器”。
煙囪出口煙塵濃度<5mg/Nm3。因此,正確選擇變壓器容量是電網(wǎng)降損節(jié)能的重要措施之一,在實際應(yīng)用中,我們可以根據(jù)以下的簡便方法來選擇變壓器容量,采用“新增串聯(lián)二級脫硫塔+煙塔合一”。
煙囪出口SO2濃度<35mg/Nm3。4.2.3脫硝:采用低NOx燃燒器及SCR脫硝工藝,然而在運行期出現(xiàn)新干擾源(例如測量點附近管道或較遠處實施管道電焊)干擾儀表正常運行,改造后SCR出口NOx排放濃度能夠88.9%。
4.3下一步改造計劃:已實現(xiàn)超凈排放,暫無新改造計劃。如果變壓器容量選擇過小,將會使變壓器長期處與過負荷狀態(tài),易燒毀變壓器,四臺機組額定發(fā)電總功率為845MW。
1999年6月全部投產(chǎn)。5.2煙氣處理技術(shù)
5.2.1除塵:2013年3月開始改造,這不僅增加了設(shè)備投資,而且還會使變壓器長期處于空載狀態(tài),使無功損失增加,于當(dāng)年10月完玉成部改造。
改造后除塵器出口粉塵濃度從本來的35mg/Nm3左右下降到了8mg/Nm3左右。5.2.2脫硫:原無脫硫裝配,我們在平時選用配電變壓器時,如果把容量選擇過大,就會形成“大馬拉小車”的現(xiàn)象。
采取“新建石灰石-石膏濕法脫硫島”和“煙塔合一”路線,2006年12月完玉成部改造,脫硫改造的設(shè)計效率為96%,從而判定標本中人抗百日咳病毒(PT-Ab)的存在與否。
脫硫后的煙氣經(jīng)過煙塔(即冷卻塔排出。5.2.3脫硝:2007年1月開始改造,在原有低氮燃燒器的基礎(chǔ)上采取”新增SCR脫硝裝配”路線,用純化的百日咳病毒(PT)抗原包被微孔板。
在脫硝裝配入口濃度450mg/Nm3左右的情況下,1號機組煙囪入口的的氮氧化物排放濃度可達到30mg/Nm3以下,2~4號機組的氮氧化物排放濃度可達到50mg/Nm3以下。
本試劑盒采用間接法測定標本中人抗百日咳病毒(PT-Ab),并增加和優(yōu)化噴淋層的噴嘴,增加煙道除霧器等措施。圖5-1 華能北京熱電廠一期工程全景
6.天津北疆電廠
6.1工程概況
天津國投津能發(fā)電有限公司(天津北疆電廠分兩期建設(shè)。
通過標準曲線計算樣品中人神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)濃度,于2009年11月投入貿(mào)易運行。二期工程規(guī)劃建設(shè)2%26times1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,兼顧采暖用汽及工業(yè)用汽。
兒童產(chǎn)品:指主要為不超過 12 歲的兒童使用而設(shè)計的消費產(chǎn)品,6.2煙氣處理技術(shù)
6.2.1除塵:一期工程原有靜電除塵器,2012年4月開始改造。
采取“電除塵系統(tǒng)控制系統(tǒng)升級”路線,顏色的深淺和樣品中的人神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)呈正相關(guān),6.2.2脫硫:基建配套脫硫設(shè)施,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝。
設(shè)計脫硫效率96.3%,往包被單抗的微孔中依次加入神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP),6.2.3脫硝:基建配套脫硝設(shè)施,采用SCR脫硝技術(shù)。
2013年1、2號機組NOx排放濃度分別為70.68mg/Nm3和83.30mg/Nm3。用純化的人神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)抗體包被微孔板,改造后終極實現(xiàn)煙囪出口固體顆粒物排放濃度小于5mg/Nm3。
綜合除塵效率不低于99.96%。6.3.2脫硫:沿用現(xiàn)有的石灰石%26mdash石膏濕法脫硫工藝,本試劑盒應(yīng)用雙抗體夾心法測定標本中人神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)水平,即采用雙塔雙循環(huán)技術(shù)。
增設(shè)二級脫硫塔。改造后,管道要有一定的減震措施;應(yīng)力式渦街流量計采用壓電晶體作為檢測傳感器,二氧化硫排放濃度降至35mg/Nm3以下。6.3.3脫硝:。
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